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    RO系統(tǒng)問題處理案例分享

    2018-04-16 20:05:09  來源:
    RO系統(tǒng)問題處理案例分享
    案例一:
    系統(tǒng)基本信息:
    原水:自來水,工藝流程:原水--->超濾--->反滲透。
    癥狀:
    隨著運(yùn)行時(shí)間延長(zhǎng),出水電導(dǎo)越來越高,半年后脫鹽率只有87%。
    現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè):
    超濾每30分鐘反洗一次,并投加次氯酸鈉殺菌,反滲透進(jìn)水余氯濃度0.2~0.4ppm。
    結(jié)論:
    膜被嚴(yán)重氧化
     
    案例二:
    基本信息:
    原水:井水,工藝流程:井水----〉砂濾---〉炭濾---〉反滲透
    癥狀:運(yùn)行3個(gè)月后,產(chǎn)水流量在短短1周內(nèi)從65t/h降到25T/H
    現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè):
    SDI值測(cè)不出,絮凝劑投加量達(dá)到14ppm,打開一段壓力容器發(fā)現(xiàn)膜已經(jīng)都為棕黑色,疑為絮凝劑投加過來量。
    對(duì)策:
    進(jìn)行酸堿清洗,產(chǎn)水量恢復(fù),降低絮凝劑投加量至2~3ppm,SDI達(dá)標(biāo)。
    收獲:
    剛運(yùn)行時(shí),由于井為新打井,出水濁度高,絮凝劑投加量大,運(yùn)行3個(gè)月后,井水濁度大大降低,而沒有調(diào)低絮凝劑投加量,導(dǎo)致產(chǎn)生絮凝劑過量污染
     
    案例三:
    系統(tǒng)信息:
    原水:黃河水自來水,流程:多介質(zhì)---〉活性炭---〉反滲透
    癥狀:
    運(yùn)行1個(gè)月后,產(chǎn)水流量大幅度下降,清洗后即可恢復(fù),一個(gè)月后又下降。
     
    現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè):
    SDI合格,取出二段*后一只膜稱重達(dá)22KG(標(biāo)準(zhǔn)重量14.5KG),說明結(jié)垢嚴(yán)重。
    對(duì)策:
    先徹底清洗反系統(tǒng)膜元件,再選擇適當(dāng)?shù)淖韫竸ń?jīng)測(cè)原水中鈣硬度為5mmol/l)
    啟示:
    往往一些*低級(jí)的錯(cuò)誤,在設(shè)計(jì)時(shí)卻沒有解決好,造成了系統(tǒng)的問題。
     
    案例四:
    基本信息:
    0.5T/H小系統(tǒng),用2支4040膜并聯(lián),水源為地下水電導(dǎo)2000
    工藝流程:原水---〉砂濾---〉炭濾---〉軟水器--〉反滲透
    癥狀:
    運(yùn)行1周后,產(chǎn)水量降低一半,簡(jiǎn)單用酸清洗后流量恢復(fù),1周后又降低至一般,清洗不能恢復(fù)。
    現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè):
    取出膜元件,發(fā)現(xiàn)農(nóng)水側(cè)有大量白色水垢,稱重發(fā)現(xiàn)膜增重2.5kg,且發(fā)現(xiàn)并聯(lián)的一只膜堵塞嚴(yán)重,另外一只堵塞較輕。
    對(duì)策:
    加大軟水器選型,多添樹脂,每天再生,將膜單只徹底清洗,系統(tǒng)再投運(yùn)。
    結(jié)果:
    1個(gè)月后仍正常運(yùn)行。
    啟示:
    由于*先軟化沒有做好,導(dǎo)致2支膜都嚴(yán)重結(jié)垢,產(chǎn)水量下降,*次清洗時(shí),由于膜是并聯(lián),并且結(jié)垢的疏松程度不同,導(dǎo)致只有其中1支完全洗干凈,而另外一支仍然堵塞嚴(yán)重,說明偏流在系統(tǒng)運(yùn)行和清洗時(shí)都是普遍存在的,需要注意
     
     
     
    案例五:
     
    系統(tǒng)基本信息:自來水,電導(dǎo)490,水溫20。采用4支RE8040-BE膜,2芯壓力容器并聯(lián)。
     
    癥狀:
    裝入膜后調(diào)試,產(chǎn)水電導(dǎo)20,脫鹽率達(dá)不到98%
    現(xiàn)場(chǎng)檢查:
    對(duì)單個(gè)壓力容器作探管試驗(yàn),數(shù)據(jù)為:5.6,5.7,9.0,25.7,21.7,22.6,;5.4,5.7,7.5,12,15,27。說明一個(gè)壓力容器中膜之間聯(lián)結(jié)件密封不好,另外一只壓力容器端頭密封有問題。拆出膜元件,發(fā)現(xiàn)膜元件外表面有大量油膩膩的東西,且膜中有大量活性炭細(xì)粉。
    對(duì)策:
    重新用甘油安裝,且更換壓力容器端頭所有密封圈。
    結(jié)果:
    產(chǎn)水電導(dǎo)<7.0
    啟示:
    對(duì)于小壓力容器,特別是不銹鋼壓力容器,加工精度差別較大,往往存在微微的滲水(注意不是泄漏!),導(dǎo)致產(chǎn)水電導(dǎo)偏高。并且不銹鋼容器內(nèi)有的有防腐油脂,建議裝膜前好好清理干凈不銹鋼壓力容器。
     
     
    案例六:
    系統(tǒng)基本信息:
    原水揚(yáng)州自來水,溫度32,電導(dǎo)440,3T/H雙級(jí)反滲透工藝流程:原水箱---〉砂濾--〉炭濾-〉一級(jí)反滲透-〉中間水箱-〉二級(jí)反滲透。一級(jí)反滲透采用4支RE8040-BE膜,2芯壓力容器串聯(lián)。二級(jí)采用2支膜串聯(lián)。
    癥狀:
    調(diào)試時(shí),1級(jí)產(chǎn)水電導(dǎo)12,二級(jí)產(chǎn)水電導(dǎo)6(調(diào)試人員說加堿了),調(diào)不下來。
    現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè):
    測(cè)一級(jí)2支壓力容器2端中心管出水電導(dǎo):3,4,5,15;說明1個(gè)壓力容器(又是不銹鋼!密封不好)。
    對(duì)策:更換1級(jí)壓力容器端頭O型密封圈,仔細(xì)調(diào)節(jié)二級(jí)反滲透進(jìn)水加堿量(加堿流程*好達(dá)到18米,反應(yīng)時(shí)間在30秒以上效果*佳)
    結(jié)果:
     
    調(diào)整后,一級(jí)產(chǎn)水電導(dǎo)6.9,二級(jí)產(chǎn)水電導(dǎo)1.2
    啟示:
    不銹鋼壓力容器的滲水仍然是大問題,二級(jí)加堿調(diào)節(jié)的尺度需要把握好,可以通過控制進(jìn)水PH,濃水電導(dǎo),加藥量需要微調(diào),有時(shí)還需要回調(diào)。
     
    案例七:
    關(guān)于反滲透產(chǎn)水口感的討論:
    在系統(tǒng)脫鹽率達(dá)標(biāo)的情況下,為什么口感會(huì)有差別,為什么反而脫鹽率低一些口感反而有可能改善?
    有時(shí)純凈水發(fā)甜,有是發(fā)苦,原水由于各種雜質(zhì)較多并且各種味道相互掩蓋,使人的味蕾受到了一定程度的蒙蔽。反滲透產(chǎn)水比較純凈,能夠引起發(fā)苦的微量的鈣鎂在純水中的相對(duì)刺激能力提高了,對(duì)味蕾的影響有所加強(qiáng),舌根兩側(cè)能微微感到苦味。另外,PH對(duì)味覺得影響也比較大。
    更準(zhǔn)確的原因有待研究?
    期待------
     
    案例八:
    系統(tǒng)信息:
    電鍍廢水,電導(dǎo)4000,溫度31,工藝流程:砂濾--〉炭濾-〉反滲透
    9支膜,3芯壓力容器2:1
    癥狀:
    產(chǎn)水電導(dǎo)120,濃水黃色渾濁
    現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè):
    SDI測(cè)不出,5秒鐘膜片堵死,回收率達(dá)到了70%
    對(duì)策:
    改造多介質(zhì)過濾器和活性炭過濾器,降低SDI值,降低回收率至60%
    結(jié)果
    產(chǎn)水電導(dǎo)70,運(yùn)行穩(wěn)定
    啟示:
    與處理一定得做好,回收率不要超過太多,造成反滲透膜的負(fù)荷過大。關(guān)于各種排列的建議回收率在以后論述
     
     
     
    案例號(hào)外1:關(guān)于系統(tǒng)回收率
    對(duì)于反滲透系統(tǒng)的回收率,很多工程公司特別是小工程公司有很大誤解,普遍認(rèn)為*多的數(shù)據(jù)有75%和50%
    其實(shí)系統(tǒng)的回收率與水源水質(zhì)條件,膜的數(shù)量和流程長(zhǎng)度,系統(tǒng)是否有回流等條件相關(guān)。
    關(guān)于75%:條件是普通苦咸水,系統(tǒng)流程為12米
    典型流程長(zhǎng)度與回收率關(guān)系:
    18%/1米;32%2米;50%/4米;58%6米;68%8米;80%/12米;90%/18米
    典型誤解:
    一半一半(50%):好多小膜系統(tǒng)1~2支膜,在沒有部分回流的情況下,好多工程公司認(rèn)為濃水和產(chǎn)水比例為1:1。其實(shí)這種觀點(diǎn)是錯(cuò)誤的,得看你用了多少只膜串聯(lián),沒有回流情況下,1只膜和4只膜回收率可能一樣嗎?
    75%(21排列):一些人認(rèn)為,我按照2:1排列了亞,應(yīng)該可以達(dá)到75%回收率。同樣,還是得看膜的串聯(lián)流程。
     
    案例九:
    系統(tǒng)背景:
    自來水,電導(dǎo)380,溫度25;系統(tǒng)流程:原水-〉砂濾-〉炭濾-〉反滲透;一只RE4040-BE膜
    癥狀:
    調(diào)試時(shí),壓力在9KG時(shí),產(chǎn)水電導(dǎo)9,提高壓力至12KG時(shí),產(chǎn)水電導(dǎo)在22
    現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查:
    了解到,砂濾裝砂后沖洗5分鐘就投運(yùn);取出膜元件在清水桶中上下沖洗,可見桶底有大量石英砂顆粒
    結(jié)論:由于砂濾沖洗不徹底,導(dǎo)致石英砂進(jìn)入膜元件,在膜表面留下輕微劃痕,造成壓力提高時(shí)透鹽率增加。
    啟示:
    系統(tǒng)調(diào)試時(shí),“心急吃不了熱豆腐”,必須徹底沖洗砂濾和炭濾罐,特別是大的系統(tǒng)更是如此。當(dāng)然,有人會(huì)說,我做了好多年水處理了,都是簡(jiǎn)單一沖就沒問題了,但是往往調(diào)試十個(gè)工程遇到一個(gè)這種原因的,哭都來不及。建議調(diào)試時(shí),還是別太心急吧,讓它沖著,一邊忙其他的。
     
    案例十:
     
    60T/H反滲透系統(tǒng)調(diào)試指導(dǎo)手記:
    系統(tǒng)背景:
    地下水,電導(dǎo)700,溫度19,工藝流程:原水-〉超濾-〉中間水箱-〉反滲透
    排列方式5芯壓力容器,6:4排列。
    現(xiàn)場(chǎng)低級(jí)錯(cuò)誤:
    1、在安裝時(shí),直接就將精密過濾器濾芯1裝入,沖洗管路后,濾芯糊滿鐵銹。
    2、靠中間水箱靜壓給高壓泵供水,阻垢劑加藥泵在2樓,而加藥點(diǎn)在1層地面,用30米長(zhǎng)DN20的PVC-U管連到泵前。反滲透停機(jī)后,中間水箱水位低時(shí),管中的阻垢劑全部流出。造成下一次開機(jī)時(shí)有30min中以上阻垢劑不能加入系統(tǒng)。
    啟示:
    調(diào)試時(shí),列好各項(xiàng)備忘單,將各種可能隱患排除后再裝膜投運(yùn)
     
    案例十一:
    系統(tǒng)背景:
    井水,電導(dǎo)700,工藝流程:砂濾-〉炭濾-〉軟化-〉反滲透,4支RE4040-BLR串聯(lián)。
    癥狀:
    調(diào)試時(shí),總產(chǎn)水電導(dǎo)20,測(cè)各壓力容器電導(dǎo)都為20多。
    現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè):
    注意!壓力容器為兩芯裝的不銹鋼,取出膜元件,檢查壓力容器端頭O型密封圈發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被切損壞。好多調(diào)試人員認(rèn)為安裝時(shí)很緊密封就會(huì)好,這是一個(gè)大誤區(qū),只有力度合適的推入才能說明密封完好。同時(shí),發(fā)現(xiàn)原水電導(dǎo)700,而軟水器后電導(dǎo)為1500。
    對(duì)策:
    將壓力容器端頭小O型圈換細(xì)一點(diǎn)點(diǎn)的,同時(shí)用甘油充分潤滑后裝膜;軟水器徹底沖洗干凈。
    結(jié)果:
    產(chǎn)水電導(dǎo)8.5
    啟示:
    不銹鋼壓力容器的小O型圈問題多多,同時(shí)調(diào)試時(shí),不能心急,要把預(yù)處理徹底沖洗干凈,當(dāng)然包括軟水器了。
    關(guān)于大通量有以下三點(diǎn):
     
    1、膜材料配方的微調(diào),在同等運(yùn)行條件下要獲得大的通量,必須從*根本的膜材料入手,通過膜材料的優(yōu)化,降低膜表面的親水角度,膜片親水性更好,透水性自然提高,并且膜面容易形成均勻水膜,保證了抗膠體等污染的能力。
    2、涂膜工藝的改進(jìn),通過調(diào)整涂膜工藝,在保證膜面光滑度的條件下,增加了膜面的比表面積,有效透水面積有所提高。
    3、給水流道調(diào)整,通過給水格網(wǎng)、卷制工藝調(diào)整,使布水更均勻,降低濃差極化系數(shù),也就降低了實(shí)際滲透壓阻力,同樣操作壓力下,水通量得以提高。
    關(guān)于增大膜面積:
    在膜材料,膜的無紡布、聚砜支撐層、PA涂層厚度不做調(diào)整的情況下,同時(shí)膜元件尺寸(體積)不變的情況下,增大膜面積,必然會(huì)導(dǎo)致卷膜更緊密,給水通道會(huì)有適當(dāng)?shù)膲嚎s變窄。
    給水量、產(chǎn)水量、壓力降會(huì)有所增加,同時(shí)結(jié)垢和污堵的可能性會(huì)增大
     
     
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    黃經(jīng)理 先生